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由导线绕制而成的变压器绕线机。导线包括铜线和铝线,每根导线覆盖不同类型的绝缘层,即导线直接与各种绝缘层组合成一个整体,这些绝缘层的作用是形成绕组匝间绝缘。
一般情况下,我们使用的线圈采用线规为2.2*2.5mm的单纸包扁铝线连续绕制而成。牵引变压器饼线圈的外形尺寸、紧实度、平整度等方面都需要满足技术要求。
线圈绕线时,导线规则和匝间间隙决定了线圈的尺寸。控制线圈尺寸的前提是找出影响线圈匝间的因素,这也是控制线圈尺寸的必要条件。
1.线圈尺寸问题。
近期使用立式绕线机绕制单饼线圈时,控制绕线机拉力的磁粉离合器电流值设定为0.45安。线圈绕制完成后,B端尺寸过大,超收工艺要求范围。
2.分析线圈尺寸问题的原因。
当绕线机拉力相关电流值设定为0.45安时,绕线过程中发现,由于拉力过小,线盘上的导线受力不均匀。在线盘旋转时,由于惯性线盘空转,导线脱落较多,导致线盘与导线夹紧器之间的导线不是理想的程度状态,而是下垂一定的弧度。因此,绕线过程中导线受力不均匀,绕线饼紧实度不够,导致线圈B大于技术请求值。
三、分析绕线机拉力与线圈尺寸的关系。
适当增加绕线机拉力对线圈的影响。在线圈绕组过程中,拉力逐渐变大,立式绕组机的拉力相关电流值调整为0.46A,线圈松弛。尺寸过大的现象有所改善,但仍不符合要求。不断调节竖卷机拉流电流值为0.47A,线圈尺寸符合要求,线圈紧固,A、B端未出现明显问题,4个角不紧绷或翘起,导线规则符合要求。
(2)绕线机拉力过大对线圈的影响。当立式绕线机拉力相关电流值继续增加到0.51A时,线圈在绕线过程中,四角受力过大,出现上翘现象。绕线完成后,导线没有明显的间隙,导线规则也没有急剧减小,但四角有上翘现象,不符合技术要求。
从以上可以看出,当立式绕线机的拉力值过小时,线圈绕线完成后,线圈小而紧实,导线有问题,B端尺寸大于技术请求值。适当增加立式绕线机的拉力可以减小线饼的B端尺寸,影响导线规则,从而改善B端尺寸过大的问题。但当立式绕线机拉力过大,又会导致线圈小符合技术要求。由此可见,拉力与线圈尺寸密切相关。绕线时,绕线机的拉力应调整到相应的匹配值。
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